产品详情
提高煤泥烘干设备的处理量是为用户提高烘干效率的一个途径,为用户节省更多的时间成本,管理费用和运作成本以及降低设备的能耗。九天煤泥烘干设备厂家为用户指出六中方法,仅供参考。
1、将煤泥烘干设备进料端螺旋输送叶片去掉,改为三角形筋板,可用厚6mm钢板制作,短直角边高度与进料端挡圈同高度,并焊牢,长直角边长度为800mm, 与烘干内筒焊牢,间隔50mm焊一圈,自然形成1个锥形进料器。其作用是减缓物料在高温带流速,并充分吸收热量,提高热交换率,并且能够降低烘干机前端温度,避免烧坏筒体及挡料圈。
2、我们可以在烘干机的中心加设X形扬料板,减少热空洞,延长物料停留时间,提高热交换效率,减少高温气体的流失。安装部位可从烘干机中部开始,依次 向机头端安装3~5组扬料板,间隔距离0.5~1m,每组6块X形扬料板,但靠近机头端3m内不能安装,否则会影响整体烘干效率。
3、改进烘干机机尾低温烘干带约筒体长度1/3处的L形扬料板,一般L形扬料板都是垂直90°固定,周圈可依次按30°、90°、120°的角度焊接。这样通过烘干机旋转,扬料板在不同的空间高度,扬料分布面积大,热交换率高。
4、如果烘干设备烘干物料的流速过快,质量不好控制时,我们可以在烘干机筒体而对中心部位多设几组X形中心扬料板,但是在加设的同时必须考虑通风及废气温度。
5、若条件不允许,挡料圈设置多少及位置要根据具体情况,其缺点是挡料圈前部内筒体易磨损,可采用耐磨材料或加厚这一区域的钢板厚板来解决。
6、改进烘干设备进料管角度,只要不影响进料,尽可能地将下料筒提高,以上端不与烘干机挡料圈接触为宜,但伸入筒体内部不可过长,控制落料点离挡料圈 200mm以内,以防前端无料温度过高烧坏挡料圈与筒体,下料溜管提高后,既有利于高温气体的流通又防止烧坏溜管,物料自然下落形成料幕,与高温气体直接触碰。
详细信息请登录郑州九天机械设备有限公司的或者来访:
郑州中原区工业园西街16号
: 61296888
公司:http://www.9tdry.com/
*您想获取产品的资料:
个人信息: